2024年3月23日发(作者:新瑞虎7报价及图片)
◇企业技术实践◇
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喷砂设备故障诊断研究及改进对策
刘鑫,高大友,何燕春,李艳,白羽
(航空工业西安航空计算技术研究所,陕西西安710068)
摘要:文章针对喷砂设备(CCR2000)不喷砂的故障现象进行研究,对压缩空气不达标、开门保护开关故障、备件质量不达标、喷
砂通道堵塞等可能引发不喷砂故障的因素进行排查和分析;通过分析诊断,提出对关键参数实施显性化改进,使设备处于可以
直观掌握的状态,便于高效判别易发故障;对设备维保管理采取预防性维修的改进措施,从而保证喷砂设备始终处于正常的运
行状态。
关键词:喷砂设备;故障;维修;改进对策
中图分类号:TG1文献标识码:A文章编号:1674-0688(2023)04-0059-04
0引言
设备是生产的必备条件和物质基础,目前很多
1.1操作人员工作经验不足
喷砂岗位的3名员工在岗时间均超过3年,对设
备操作及日常点检、保养熟练,工作经验丰富,设备
操作及使用方法正确,并未发现违规操作和误操作
的现象。设备不喷砂故障并非操作人员工作经验不
足所导致,故排除此末端因素。
1.2缺少喷砂
喷砂多次使用会出现损耗,塑料砂经反复使用
后砂粒破碎变小直至变成粉末,褪漆能力变弱。通常
箱式喷砂设备均配有真空除尘装置,设备产生的粉
末与油漆粉末混杂,被抽入真空除尘装置中,因此箱
内的塑料砂需要定期补充添加
[2]
。如果设备喷砂料罐
缺少喷砂,无喷砂介质的情况下无砂粒喷出,易判断
为设备不喷砂故障。打开设备喷砂料罐发现,料罐中
喷砂并未消耗殆尽,仍有40%的料位。喷砂干净,无引
起管道堵塞的粉尘、多余物,因此可排除此末端因素。
1.3压缩空气不达标
CCR2000设备喷砂原理是将压缩空气作为动力
企业花重金购买国外先进的生产设备,以提高生产
效率和产品质量。但是,进口的生产设备零部件繁
多,操作复杂,存在一定的技术壁垒,加之维保经验
缺乏,使此类设备故障频繁发生。现有一台进口
障,检查维修多次后,故障仍无法完全排除。本文以
CCR2000去涂层设备,近半年内多次发生不喷砂故
该去涂层设备为例,对设备不喷砂故障进行分析研
究,提出相应的改进对策,旨在对此类设备的维保管
理提供借鉴。
1喷砂设备现状及故障排查
经了解,国内CCR2000型号的去涂层设备市场
保有量低,国内缺乏厂家售后及技术支持。此设备包
含电、气控制及机械等不同机构件,因此影响不喷砂
故障的因素较多。喷砂去涂层的原理是将特殊的介
质(一般为有机玻璃或二氧化硅的微粒)导入压缩气
流,在ESD平衡离子风的环境下,经压力系统将介质
喷射到所需清除三防涂层的部位,将PCB电路板及
元器件上的三防涂层快速、有效地清除
[1]
。现对可能
引起CCR2000去涂层设备不喷砂故障的主要原因按
由简到难、由外至内的顺序进行排查和分析。
源,将微粒介质喷出。若设备所需的压缩空气的压力
及流量不满足设备要求,无法推动微粒介质,也会出
现不喷砂故障。检查设备压缩空气供给,管道压力为
气要求为大于0.6MPa,空气流量大于4m?/h,可见外
0.8MPa,空气流量达14m?/h;CCR2000设备压缩空
【作者简介】刘鑫,男,陕西咸阳人,任职于航空工业西安航空计算技术研究所,工程师,研究方向:印制电路组件三防及组件黏结;高大友,男,安
徽宿州人,航空工业西安航空计算技术研究所工程师,研究方向:计算机应用;何燕春,女,福建南平人,航空工业西安航空计算技术研究所高级
工程师,研究方向:电子工艺;李艳,女,陕西西安人,航空工业西安航空计算技术研究所高级工程师,研究方向:印制电路组件三防及组件黏结;
白羽,男,陕西西安人,航空工业西安航空计算技术研究所技师,研究方向:印制电路组件三防及组件黏结。
【引用本文】刘鑫,高大友,何燕春,等.喷砂设备故障诊断研究及改进对策[J].企业科技与发展,2023(4):59-61,65.
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部压缩空气供给满足设备的需求,不喷砂故障非压
缩空气不达标造成,故排除此因素。
1.4开门保护开关故障
此台设备前期因开门保护开关故障,发生过不
喷砂的现象,现再次排查是否因为开门保护开关故
障导致不喷砂。使用万用表单独测量设备的开门保
护开关及电路,输入电压为直流24V。开关接近闭
合,输出直流电压为24V;开关远离断开,输出电压
为0;经多次测试,开门保护开关性能正常。关闭仓门
试机,不喷砂故障依旧,而此时的喷砂设备发生了新
的故障现象,吹扫管路失去了吹扫功能,吹扫管口感
受不到压缩空气的吹扫压力。根据设备原理及控制
图(如图1所示),对设备新的故障点进行排查。
大,导致开门保护开关无法到达感应位置,由此可判
断控制电路的输入电压不稳定是此原因造成。
(4)调整开门闭锁机构,紧固闭锁开关螺母,仓
门可完全闭合,控制电路供电工作正常。踩动脚踏开
关试机,电磁阀2和电磁阀3吸合,吹扫动作正常,有
吹扫压缩空气,但设备依旧不喷砂。故障未排除,仍
需进一步排查故障原因。
1.5备件质量不达标
经了解,此喷砂设备此前发生过不喷砂故障,进
行了多次维修,现需要排除维修更换过的备件出现
损坏,再次引发不喷砂故障的可能性。检查设备近1
年的维修记录,更换的备件有滤网、视窗、接地手链、
开门保护开关。维修记录中的备件(滤网、视窗、接地
手链)与设备不喷砂故障无关,开门保护开关与设备
故障强相关,但此备件已在上述开门保护开关故障
中排查。此设备维修更换所用备件质量可靠,并非由
此引起的故障,故排除备件质量不达标这项因素。
1.6缺少点检保养
通过相关人员对机械设备进行周期性检查发
现,机械设备安全隐患,及时排除故障,保证机械设
备正常运行。日常维修保养点检制度的主要内容是
加强机械设备的运行、清洁、保养,检查和处理简单
的机械故障,并做好日常点检记录工作,保障日常维
修保养点检制度的正常进行
[3]
。点检、保养规定执行
不到位,也会引起设备故障。CCR2000涂层设备编制
有《CCR2000去涂层系统操作保养作业指导书》,其
中规定了设备日常点检、设备月度二级保养的要求。
依据设备操作保养作业指导书要求,查设备近6个月
的“CCR2000去涂层系统日常点检及一级保养记录
表”“CCR2000去涂层系统定期点检及二级保养记录
表”发现,设备点检、保养均按要求进行,因此可排除
设备不喷砂故障是由缺少点检保养造成。
1.7喷砂通道故障
一般机械设备出现故障之后,都会产生一些特
殊的声音,不同的声音代表不同部位的不同故障。维
修人员应该对机械设备运行过程中产生的声音仔细
听诊,具体分析机械设备出现的故障
[4]
。清空设备中
的介质颗粒,拆解喷砂管,检查喷砂管路通畅无堵
塞;复位管路连接,出砂、吹扫管路在通气的情况下
无漏气声,表明管路无老化破损,连接处无泄漏。试
机依旧不喷砂,由设备控制图(如图1)可知,故障点
若不在出砂、吹扫管路,那么就有可能在喷砂料灌的
图1设备控制图
吹扫管路的压缩空气气源控制由电磁阀3的通
断实现,而电磁阀3的电路是由开门保护开关和脚踏
开关串联控制。开门保护开关经排查性能完好,压缩
空气达标,因此需排查是否由脚踏开关引起故障,排
查过程如下。
(1)拆卸脚踏开关连接器,使用万用表测量脚踏
开关控制引脚。经测试,脚踏开关正常,开门保护开
关和脚踏开关性能良好的情况下,管路却无压缩空
气,由图1的管路图分析可知,问题应该出在控制电
磁阀通断的电路上,因此需要分段测量电磁阀控制
电路输入到输出的供电情况。
(2)闭合仓门,测量开门保护开关至脚踏开关间
的电路供电。多次闭合仓门测量输出电压,输出时好
时坏并无规律。开门保护开关自身性能良好,但仓门
闭合时控制电路的电压通断不稳定,唯一能导致此
故障的原因就是开门保护开关未到达要求的感应闭
合位置,开关不吸合,控制电路无法实现无通断
控制。
(3)闭合仓门,观察仓门机械构件发现,闭锁开
关紧固螺母松动,机械闭锁机构变形,仓门闭合间隙
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前端。排除故障过程如下:在安静环境中,踩脚踏开
关,可听到喷砂电磁阀2和吹扫电磁阀3的吸合声,
电磁阀2吸合声较电磁阀3弱小(对比电磁阀1吸合
声也较弱小)。此型号电磁阀为双线圈并联设计,2个
线圈并联,阻值小;若电磁阀中一组线圈断路,则实
测阻值大。用万用表分别测量电磁阀2、3的电阻(型
号相同),喷砂电磁阀2电阻为299Ω,吹扫气路电磁
阀3电阻为144Ω,说明电磁阀2有一组线圈断路。由
此可判定,推动喷砂的压缩空气流量不足,喷砂时泄
压太快,无法保证喷砂所需压力,是不喷砂的主要原
因。这也说明了电磁阀2虽然有吸合动作,但是无法
推动阀体行程全开,排查时发现管路中有压力,容易
忽略电磁阀故障,而将排查重点放在了管路和其他
方面。更换损坏的电磁阀2,踩脚踏开关,阀体运动全
开,压缩空气输出正常。加入喷砂试机,出砂稳定,去
除涂层质量达标,故障排除。
器通电吸合,绿灯+24V断电,红灯+24V接通;喷砂
电路接通,红灯亮表示设备进入喷砂状态,处于非安
全状态,不可开仓门。
通过增加辅助指示灯电路,以简单低成本的改
造,将设备的电路控制状态以红绿灯光的形式直观
地显示,避免了实际使用过程中,仓门开关不到位、
保护开关未吸合造成的虚拟故障;同时,也让操作者
在使用喷砂设备时多了一道安全保障。
2.2管路压力指示改进
如果在设备控制系统发生故障时即能第一时间
发现故障点,则更容易采取适合的维修方法。因此,
设备设计时需要考虑到设备操控系统的可测试性,
例如在系统中加设合理的测试点,便于测试故障位
置
[5]
。通过设备原理可知,设备喷砂动力源头为压缩
空气,喷砂在压缩空气的作用下开始流动、喷出,表
现为喷砂作业。分析设备自身原因导致的故障,当设
备发生不喷砂故障,50%的原因是管路压力不达标
造成。按照此思路,在设备料罐进气前端设置管路,
安装压力表Y2,以表显的方式监控喷砂管道压力(如
图3所示)。
电磁阀1
S
电磁阀2
S
2改进对策
为防止喷砂设备仓门误开,喷砂带压伤害操作
2.1开门保护灯光指示改进
人员,厂家在手套箱增加了开门保护装置。当打开手
套箱时,开门保护开关断开进气电磁阀电路,喷砂系
统就会被切断气源,防止喷砂伤及操作者。此种设计
方法虽是有效的安全措施,但在实际应用中,随着闭
门机构磨损变形,开门保护开关损坏、闭合不到位,
使设备喷砂状态缺乏指示,给操作者的使用及维修
带来困扰。现给喷砂设备接入“辅助指示灯电路”(如
图2所示),辅助指示灯电路由红灯、绿灯及一个继电
器组成,接入开门保护开关电路。
辅助指示灯电路
开门保护开关
继电器
绿灯
料罐
Y2
喷砂
Y1
进气
图3喷砂管道压力监测改进图
当发生不出砂故障时,以图3为依据,通过管路
压力Y2表的读数,作为故障排查的切入点。当气压
达标,可判定为缺少喷砂,喷砂管堵塞;当气压欠缺,
可判定为电磁阀故障、管道破损。此方法将解决不喷
砂的问题简便化,使操作人员在日常使用中就可以
+24V
-24V
红灯
简单快捷地找到不喷砂的故障点。
2.3维保制度改进
当设备发生故障,使用部门目前只是将故障的
机械型号、现象上报,缺乏设备日常工作状态、运行
情况的统计。良好的维修检测制度,可以很好地预防
渐进式故障,避免因检查不到位和配件损耗而产生
(下转第65页)
图2辅助指示灯电路
绿灯接设备继电器常闭引脚,当开仓门(开门保
护开关未吸合)时,喷砂电路、气路断开,无法喷砂。
绿灯亮表示不喷砂,处于安全状态,可开仓门。当关
仓门(开门保护开关吸合)时,辅助指示灯电路继电
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该技术的实际运用。
喷油嘴的使用寿命及可靠性存在的问题可以从
针阀体自身材料强度和减少喷油嘴在高温、高压恶
劣环境中的工作时长两个方面对混合喷射技术加以
改进。利用铂金或钨金等高强度、高耐热性材料制作
的针阀代替传统材料制成的针阀体,或是采用高强
度、高耐热性的材料在喷油阀表面增加一层热屏蔽
罩的方式提高针阀体自身材料的强度,从而延长喷
油嘴的使用寿命。减少喷油嘴在高温、高压恶劣环境
中的工作时长,可以在汽车相应工况下采用合理分
配两种供油方式的运行方式,选择在冷车启动、怠速
巡航及低速运行等缸内环境相对温和的运行工况下
使用缸内直喷模式,避免喷油嘴接触高温、高压环
境,同时充分发挥出缸内直喷供油技术的优势;对于
中、高速行驶等运行工况,则采用进气歧管多点喷射
的方式进行供油,减少喷油嘴在高温、高压恶劣环境
中的工作时长,同时降低歧管多点喷射壁湿的危害。
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(上接第61页)
的故障
[6]
。随着设备维保要求进一步提升,设备故障
的维修思路要逐渐转变为设备故障预防。建议设备
主管部门修订相关“设备管理规定”,要求设备使用
部门收集本月的设备运行情况,以月报的形式反馈
至设备主管部门。设备主管部门综合各个设备故障
记录和设备运行状况月报,安排维修人员对设备进
行定期巡检,以监测设备状态的方法维护和保养设
备,使设备故障问题得以通过预防措施解决,降低维
修频率,提升运行效率。
修人员排查故障的准确度与效率,保证喷砂设备始
终处于正常的运行状态。
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3结语
设备发生故障后,需要根据设备故障表现形式,
逐条分析和排查影响因素,找到根本的故障点。设备
出现的一部分系统故障很难直观判断,可采取设备
参数显性化及预防性维护等对策,提高操作人员、维
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