2024年3月19日发(作者:2013年科鲁兹)

学术研讨 lI工 斗j文201 o年第6期 44 

汽丰田威驰发动机E C U故障的诊断与排除 

王庆坚 

(广东交通职业技术学院) 

摘要本文针时一汽丰田威驰发动机ECU ̄/ ̄.障,叙述对该车的Ecu进行故障诊断及排除故障的过程,提出对该故障检修的一般 

步骤及方法。 

关键词一汽丰田威驰无法起动ECU故障 

电子产品在汽车上普及应用的情况下,其维修作业通常须依靠仪 上述的诊断及分析可见,该车突然不能着车,报出了P0340/12故障 

器方能完成维修任务。当诊断为集成电子类部件故障时,一般的处理 

码,检查结果最终说明了该故障是由Ecu可能存在的故障所引起的。 

操作通常为换件作业。对于价值不菲的汽车部件如汽车电脑,如能作 

维修处理,必能产生相当大的经济效益。 

1 故障现象 

NE*1-1 G2( ̄)

辆一汽丰田威驰汽车,配5A—FE电控多点式燃油喷射发动机、 

琏接墨 

 

丹电#连接 

图4 G、NE在ECU 图5检查线柬和 图6检查线束和 

电控自动变速器,带分电器电子控制式点火控制系统。在一次测试点 

的端子口 连接器(ECM) 

连接器(分电器) 

火系统的初级波形过程中,发动机突然熄火,之后就不能再重新发 

3 受损ECU的处理 

动,发动机故障码报“P0340/12”(用元征X-431诊断仪检测),含 

义:凸轮轴位置传感器电路故障。 

(1)ECU的检查。把ECU拆下后,打开外壳,很明显地发现其 

内部电路板下的“NE一”引脚线路严重被烧损,如图7中圆圈A、 

2凸轮轴位置传藤器电路故障诊断 

B所示。印刷电路板中的“NE一”至“IC500 M1、960”芯片连路被烧 

(1)电路说明。该车的凸轮轴位置传感器为磁感应式传感器, 

电路图如图l所示。凸轮轴位置 

传感器(G2)信号由磁铁、铁 

芯和感应线圈构成。G2信号盘 

 .

在其外圆上有—个齿,安装在 

} 

转速信号(NE)和判缸信号lit7被烧毁的EcM印刷电路板 

分电器轴上。当凸轮轴转动时, 

G2,i ̄ECU不会发送IGT信号让点火控制器工作,即没点火;点火控 

一 

信号盘上的凸出部分和感应线 

制器不工作,没有IGF点火确认反馈信号,导致ECU不会发送喷油脉 

圈上的气隙随之变化,致使磁 

宽信号,即没油,所以发动机不能被发动起来。 

场波动,从而使感应线圈产生 

(2)E( 修复设想。观察电路板,与“NE~”引线相接的元件 

电动势。NE信号盘有34个齿, 

图1凸轮轴与曲轴位置传感器电路 

并装在曲轴上。发动机每转一圈,NE信号传感器就产生34个信号。 

发动机ECU根据NE信号检测标准曲轴角度,并根据G2和NE信号检测 

曲轴实际角度和发动机转速。 

(2)可能原因分析。发动机不能起动,故障码显示为: 

P0340/12,且只有当发动机起动后方能报出该故障码。若将该故障码 

消掉后,再重新自诊断读码就不能复原故障码,但再重新起动即可显 

示。说明凸轮轴电路存在问题。与之可能的部位判断如表1所示。 

表1诊断代码及检测条件 

(3)部件检查。①凸轮轴位置传感器的检查。检查部件位置如 

图2、图3所示,检查结果如表2所示,从测量结果分析,凸轮轴位置 

传感器技术状况正常,需再作进 一 

步检查。②用万用表检测G、 {1 

№信号。打开该车副驾驶室杂物 l f 

箱-FECU端子El挡板并找出相应 三_J 

端子13,如图4所示。按维修手册图2分电器 

到s6n的数值变化是以较慢的速度显示出 电阻档测试c5o7 

进行了对ECM一分电器总成连接 连接器 

图3气隙检查 

’来的,如图9所示。然后板上在线对c507放电,把红、黑表笔对换, 

的线柬和连接器的检查。将E5连接器脱开, 

检查位置如图5、图6所 

结果亦如图9所示,说明C507 ̄上处于良好状态。 

示。检查过程和检查结果如表3所示。 

假设,人工重新连接被烧毁的电路,使“NE一”引脚得以重作 

信号输入端,将可能使Ecu复原。但因ECu被损坏的原因并没有找 

到,这样接上去极可能使故障重现,并可能引发更严重的问题,所以 

表2凸轮轴位置传感器的检查 

需把故障发生的真正问题找到并排除了,才能真正保证完全修复。 

洲量坪件 标准值 州量位 

“NE一”处传输的信号为正弦波式脉冲信号,信号幅值不会超 

G2(ECM)一G1(夸电鼻) ‘'n 0 4n 

过5V。且因该信号的电动势产生于齿轮信号盘切割磁力线,感应线 

NE一(ECM)一G一(舟电B) ‘1n 0 02fl 

G2(ECM)一NE一(ECM) ‘In 0 4fl 

圈产生的感应电流,根本达不到烧毁印刷电路的程度。出现该情况的 

EC',M琏#善 手一阜 #地 lMn I 

NE一(ECM)一事者捶|屯 1Mn ∞ 

原因极可能有另外的强电流,强电压经“NE一”引脚注入c5o7 ̄输 

表3 ECM-分电器总成连接线束和连接器测量 

入IC500,即如图l所示的曲轴位置传感器回路和凸轮轴位置传感器回 

(4)结果分析。从测量结果来看,整个信号发生电路正常。由 

路中与其它线路相连。 (转108页) 

技术创新 曩: 叶j霞201 0年第6期108 

利用普通焊条过度混合堆焊修复阀板密封面的方法 

王怀钰① 罗 

建① 李庆栓② 

(①中原油田采油四厂维修大队 

②中原油田供热管理处十大队) 

摘要堆焊是采用熔焊的方法把填充金属熔敷在受损零件的表面上,以便得到所要求的性能和尺寸。这种工艺过程主要是实现 

异种金属的冶金结合,属于异种金属熔化焊的一种特殊形式。本文采用普通的E4303酸性太钙型焊条和E5015碱性低氢型焊条进行“过 

度混合焊”的方法,来替,弋堆焊焊务进行堆焊修复阀板,其目的是为了降低生产成本提高企业效益,缩短停工待料时间,减少系统停 

工维修次数.石油化工企业是各种阀门使用最多的行业,高压、高温,有毒、有害介质缩短了阀门的使用寿命。其主要原因是阀板密 

封面腐蚀或被高压介质刺伤边缘而导致阀门关闭不严。因此,利用堆焊方法修复受损阀板就成了维修人员开展工作的重点。 

关键词普通焊条过度混合焊阀板密封面锈蚀损伤堆焊修复 

压力管路系统中的控制阀门,由于多种原因时常发生关闭不严的 

3堆焊操作 

现象,给生产运行中系统安全带来了隐患,必须更换新阀门,被更换 

(1)焊机选择。选用型号为ZX7-400 ̄逆变焊机,由于填充金 

下来的阀门只有报废,给企业造成了极大的浪费。而导致阀门关闭不 

属的化学成分、金相组织、物理性能等方面与阀板密封面基体材料均 

严的主要原因就是由于阀门内部阀板的密封面经常处于高温、高压以 

不完全相同,为使焊接的应力得以缓冲,需要堆焊过渡层。堆焊过渡 

及水蒸气等介质中,而且经常动作,易出现腐蚀和磨损或被系统高压 

层时,应采用E4303 f 2.5mm的小直径焊条、小电流,电流应控制在 

射流刺伤的现象,导致了阀板密封面的损伤。我们只需在阀板密封面 

55~65A以减少稀释率,从而降低堆焊应力,提高焊缝金属的塑性。 

的损坏处堆焊一层硬度与阀板相近的填充材料,再经过简单机械加工 

(2)焊接工艺。在堆焊填充层时应选用E5015,焊条直径为f 

后就可以恢复阀门本来的使用性能。 

3.2mm的碱性低氢型焊条。碱性低氢型焊条在使用前应进行250℃ 

1堆焊前准备 

300℃烘焙l一24,时,保温ld,时。在堆焊之前应将被修复焊件的堆 

做好堆焊前的准备工作,既可避免焊接缺陷的产生,又可确保焊 

焊表面,以及与密封面的堆焊层相接近的20—30mm的范围内的渗氮 

接工作的顺利进行。 

层以及油、锈和杂质去除。同时用氧乙炔火焰对焊件进行焊前预热至 

(1)焊前表面清理。首先确定堆焊的准确位置,铲去焊件表面 

400℃一450't2,采用直流反接,短弧操作,焊接电流为95—105A,焊 

上的锈蚀后,用氧乙炔焰烧掉油污及杂质,再用棉纱擦拭干净。然后 

后经650℃一700℃的回火热处理,从而改善焊接区的淬硬组织,以便 

再用角向磨光机打磨裂纹表面及其两侧各25 inl/1范围,直至露出金属 

于焊后的机械加工。 

光泽。 

4结论 

(2)清除腐蚀坑。用角向磨光机在堆焊工件的上表面沿着腐蚀 

堆焊技术在石油化工行业发挥着它的巨大作用,使用堆焊技术不 

坑打磨出u形坡口,底部半径为5~6 mm,上口宽10-12 arin左右。 

仅能很好的为单位节约一笔不小的成本,而且缩短了维修时间,延长 

2选择焊条 

了零件的使用寿命,为了确保油气生产装置在生产过程中的安全平稳 

用于堆焊的焊条很多,一股专用堆焊焊条牌号为D547Mo(EDCrNi 

运行,经堆焊修复过的阀门可正常使用也可以降级使用,可用在旁通 

B一15)或Crl3不锈钢焊条,以选 ̄Crl3不锈钢焊条堆焊最为理想,此 

系统、回水系统和排污系统。多年来,经修复后的阀门在油、气、水 

处焊补用量少,但浪费大,仅焊条费用每年就需几千元。为了节省开 

生产系统中发挥着巨大作用,使用寿命平均都在三年以上,和专用焊 

支、缩短停工和维修时间。我们选择最常用的E4303和E5015焊条混 

条修复过的阀门基本相同。此项工作的开展不仅节约了可观的生产成 

合使用进行堆焊,用以降低熔敷金属的应力集中现象,从而防止焊接 

本,同时缩短了待料时问,创造了巨大的经济效益。 

区产生裂纹。此种焊条焊接性能好,可进行全位置焊接,焊缝金属 

具有良好的塑性、韧性和抗裂性能,属酸性太钙型和碱性低氢钠型焊 

参考文献 

条,其中碱性低氢型焊条焊后,其焊缝金属每平方毫米的抗拉强度不 

[1】实用电焊技术【M].金盾出版社。2008 

低于490Mpa,也是最经济、最常用的焊条,焊接工艺简单易于操 

【2】焊接手册[M】.机械工业出版社,2001 

(收稿日期:2010—04—09) 

作。 

(接44页)经反复查看这两处回路,但未见有任何异常情况。后来考 

状态时被起动没有任何区别。试车成功,故障得到完全排除。 

虑该故障是在测试点火系统初级波形时出现的,当时示波器的探针是 

个5A-FE发动机ECM,零件号89661一OD060,现价为¥ 

扎在分电器外部连线上的,极有可能因探针将初级线圈搭铁回路和凸 

5879元。而自行焊接修复成本接近于O元,使用了近半年,未见故障 

轮位置传感器(“NE一”)回路串接,因此产生故障。 

再现,故障完全排除,效益显著。 

分电器外部连线四条连线分别作用为:黑色一点火线圈负极;黑 

5结束语 

红色一电源正极;白色一G一;绿色一Gl。测试初级波形时,探针扎 

在黑色导线上,再仔细观察凸轮轴位置传感器的接线为白色线,该线 

在确认Ec哺故障时,起初是决定作换件处理的,但抱着试一试 

果真亦被扎穿了。显然这就是此例故障症结所在,即在测试初级波形 

的态度和学习精神对EcU进行了拆检。在修复Ecu时因不能找到有关 

时,探针将初级线圈搭铁回路线和凸轮位置传感器(“NE一”)回 

MT960芯片和整个电路板的电路图及其参数,只能依靠简单粗略地测 

路线串接,使高强电压输入到“NE一”引脚而引发了故障。 

量电容C507作为整个ECu基本完好的依据。做法具有一定的不确定 

(3)ECU的修复。因为从“NE一”引脚 ̄Jc5o7只是印刷电路, 

性,这个需要在日后切实加强该方面的资料收集和知识学习。 

所以尝试人为地另作“飞线”连接,如图9所示。因有两处被烧,所 

以另一接线连到了板后的焊点处。 

参考文献 

【1】v10s修理手册.丰田汽车公司,2002 

4成功试车及效益分析 

【2】 凌凯汽车资料编写组.汽车电脑维修教程.北京:北京邮电大学出 

焊接后,读取故障码为正常码,原来的“P0340/12”故障码被完 

版社.2005 

全消除。于是尝试起动发动机,发动机被点燃。且被点燃过程与正常 

[3 汪立亮,杨昌明,王国荣.3]汽车电控系统故障诊断检修.北京:金 

盾出版社。2002 (收稿日期:2010—04—06) 

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