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第27卷 第4期 石油化工技术与经济 2011年8月 Technology&Economics in Petrochemicals 双峰聚乙烯PE100产品质量的改善与提高 牛璐 (中国石化上海石油化工股份有限公司塑料事业部,200540) 摘要:针对双峰聚乙烯PE100产品容易出现的质量问题,分析原因并确定PE100产品生产过程中质量 控制的主要因素。通过调整工艺参数、改进操作方法、优化产品牌号切换、精细管理等方法,有效解决了产 品拉伸性能低、氧化诱导时间不足、炭黑质量分数波动、挥发物质量浓度高、熔融指数、密度超标等质量问 题,改善和提高PE100产品的质量。 关键词:双峰聚乙烯PE100质量改善 文章编号:1674—1099(2011)04—0037—04 中图分类号:TQ325.1+2 文献标识码:A 中国石化上海石油化工股份有限公司(以下 业标准,为了更好的区分产品质量等级,将主要质 简称上海石化)塑料事业部双峰聚乙烯装置(以 量指标分为优等、一等、合格三级。PE100上海石 下简称4PE装置),年产量250 kt,系全套引进北 化企业标准中的主要质量指标见表1。 欧化工公司“BORSATR”双峰聚乙烯技术专利。 表1 PEIO0产品企业标准主要质量指标 该技术基于独特的淤浆环管反应器和特制的流化 质量指标 优等品 一等品 合格品 床气相反应器,采用齐格勒一纳塔(Ziegler— Natter)型催化剂,可生产双峰型LLDPE至HDPE o.z —o.…zs—o. O.2-0.48 的全密度范围的产品。该工艺核心是通过环管反 密度/(g·cm )0.957一O.963 0.956—0.964 0.955—0.965 应器与气相反应器串联,从而得到具有双峰分子 拉伸弹性模量/MPa >/960 >I860 >t730 量分布的聚乙烯产品…。 拉伸屈服应力/MPa ≥23 >/23 >/20 普通聚乙烯的相对分子质量分布曲线只有1 拉伸断裂标称应变,% >I550 > ̄520 >/500 个峰,而双峰聚乙烯却呈现两个峰值。由于聚乙 氧化诱导时间/min >t25 ≥25 >I20 烯树脂的可加工性和力学性能相互矛盾,虽然提 。 。 。 高相对分子质量可使产品具有更好的力学性能, 但同时产品又变得难于加工,而双峰聚乙烯可以 分要 / ≤300 ≤300 ≤300 很好地解决这个问题 J。 炭黑质量分数,% 2.0~2.5 2.0~2.5 2.0~2.5 通过国际认证的高端聚乙烯管材料PE100 炭黑分散/级 ≤3 ≤3 ≤3 是4PE装置的特色产品之一。其产品可同时满 跫液压强度、(80 oC 165 h ) 不破裂、.…、 不渗漏(…5.‘。4 MPa)足抗快速开裂传播和抗慢速开裂增长的机械性 (80 o慢速裂纹 C 165 h 不破裂能,同比其他产品具有更高的压力等级、更薄的管 .) …、、 不渗漏(0.92 MPa)一 壁、更高的硬度、更高的长期静液压强度。由于生 产过程工艺控制的复杂性和严格的质量标准,生 PEIO0产品的企业标准充分体现了该产品优 产过程中因产品质量问题降等或转型的现象时有 异的力学性能和良好的加工性能。但在实际生产 发生。因此,对双峰聚乙烯PE管道料质量改进 中,会发生因拉伸性能低、氧化诱导时间不足、炭 的探讨研究是很有必要的。 黑质量分数波动、挥发物质量浓度高、熔融指数、 收稿日期:2011—06-09。 1 PEIO0产品主要质量指标 作者简介:牛璐,女,1978年出生,2000年毕业于华东理工大 上海石化是国内首套引进生产双峰聚乙烯 学高分子材料与工程专业,工程师,长期从事聚烯烃生产工 PE管道料的企业,PE100产品实行上海石化的企 艺管理工作。
石油化工技术与经济 Technology&Economics in Petrochemicals 第27卷 第4期 2011年8月 密度超标等质量问题,导致产品降等或转型。 2 PEIO0产品质量问题分析 4PE装置自2002年投产至今,PEIO0产品及 基料作为装置生产的主要产品,其产量累计占装 置总产量的近45%,生产过程中出现产品质量不 达标导致降等或转型现象,主要表现在以下几个 方面。 2.1产品拉伸性能不足 拉伸弹性模量和拉伸屈服应力均为拉伸试 验中得到的性能指标。拉伸弹性模量为拉伸曲 线初始部分(基本为线性)应力与应变的比,拉 伸模量是描述产品刚性的指标之一。PEIO0拉 伸性能测试按GB/T 1040.2—2006塑料拉伸性 能测定的规定进行 J。测定拉伸弹性模量时, 试验速度为1 mm/min,测定其他拉伸性能时,试 验速度为50 mm/min,标距为50 mm。 通常,PE产品的拉伸弹性模量、拉伸屈服应 力与密度直接相关,而对于双峰PE产品,拉伸性 能还取决于其相对分子质量及其分布形态。由于 4PE装置为国内首套引进技术的双峰聚乙烯装 置,工艺包提供的相关工艺参数表范围较宽,生产 过程中,相关质量控制参数调整缺乏技术指导,使 得产品的拉伸弹性模量、拉伸屈服应力缺乏稳定 性,有部分批次产品拉伸弹性模量仅在900 MPa 左右,达不到表1中优等品I>960 MPa的要求,导 致降等或转型。 2.2产品氧化诱导时间不足 氧化诱导时间(OIT)是衡量稳定化材料耐 氧化分解的1种相对量度,在常压、氧气或空气 气氛及规定温度下,通过量热法测定材料出现氧 化放热的时间。PE100产品氧化诱导时问测试按 GB/T 19466.6—2009氧化诱导时间(等温OIT) 和氧化诱导温度(动态OIT)的测定的规定进行 J, 氮气流速为50 mL/min。仪器升温至210 oC,保 持5 min后通人流速为50 mL/min的氧气。 PE100产品挤出造粒过程中受到加热、剪切 等作用的影响,抗热氧化性会有不同程度的下降, 因此需加人一定比例的抗氧剂。抗氧剂的加入比 例及其本身在高温下的稳定性直接影响产品的氧 化诱导时间。实际生产中,挤出机工艺控制发生 波动,特别是简体温度控制不稳定,抗氧剂的加入 比例偏差都可能导致产品的氧化诱导时间不足。 在实际生产中部分批次产品的氧化诱导时间仪为 20 min左右,达不到表1中优等品≥25 rain的要 求,导致了产品降等。 2.3产品炭黑质量分数波动 炭黑是在塑料中用作导体、颜料、填充剂及 紫外线稳定剂的多功能颜料,PE100产品中的要 求中心值为2.30%(质量分数)。测试方法按 GB/T 13021—1991聚乙烯管材和管件炭黑质量分数 的测定(热失重法) 规定进行。按该标准5.3.2步 骤进行热解时,氮气流速为(1.7±0.3)L/min,热降 解的温度为600 qC,热降解时间至少15 min。 实际生产中,炭黑以母料形式单独计量,按配 方比例加入挤出机,由于生产过程中可能加入炭 黑质量分数较低的灰料产品,因此粉料系统、碳黑 母料、灰料的计量系统的稳定性及碳黑母料本身 炭黑质量分数稳定性直接影响产品炭黑质量分 数,会出现异常偏差,有的批次产品小于2.0%, 有的批次产品大于2.5%,直接导致产品降等甚 至转型。 2.4挥发物质量浓度高 PE100产品广泛应用于给水管,因此对挥发 物质量浓度有明确要求,指标为≤350 mg/kg,主 要测定产品携带的水分和其他挥发物。水分会降 低塑料的物理性能和加工性能,高含水量会引起 产品表面缺陷、尺寸不稳定、电性能下降等,其他 残留的有机挥发物可能使产品出现异昧。测试方 法按GB/T 15558.1—2003燃气用埋地PE管道 系统附录C 规定进行。 生产过程中,粉料产品净化的效果直接影响 到产品中残留烃类等组分、水分的质量浓度,工艺 条件如净化气加入量、停留时间等对挥发物质量 浓度影响很大。另外,由于PEIO0生产中需要添 加碳黑母料,炭黑为易吸水物质,处理不当易造成 颗粒表面含水量上升,导致有的批次产品挥发物 质量浓度高达400—450 mg/kg,远超出合格品的 范围,导致产品转型。 2.5牌号切换前后熔融指数和密度超标 装置生产中的牌号切换过程涉及催化剂的切 换,同时涉及产品的熔融指数、密度的大幅变化, 是产品质量易发生波动的环节,特别是牌号开始 切换时的和刚切入目标牌号的前几批产品为易出 现问题的产品,质量不稳定因素较多,直接表现为 熔融指数和密度超标,最终导致产品降等。
第4期(2011) 牛璐.双峰聚乙烯PE100产品质量的改善与提高 3改进措施及效果 备计量系统的完善,细化添加剂的使用管理可以 3.1产品拉伸性能的提高 产品的拉伸性能是体现材料刚性的指标之 一有效改善此问题。在PE100的生产中,严格按照 添加剂配方要求,使用品质优异的抗氧剂B225 和进口硬脂酸钙(CAST),记录使用添加剂的批号 和数量,动态监控添加剂的实时加入量和理论偏 差,遇异常情况及时切换牌号处理,避免添加剂加 ,通常主要与聚合物的相对分子质量、相对分子 质量分布形态及密度有关。而双峰聚乙烯中,其 拉伸性能与相对分子质量、密度、尾峰大相对分子 质量的分子数量成正相关关系。 3.1.1提高产品拉伸弹性模量 从提高聚合物的相对分子质量和增加尾峰大 相对分子质量的分子数量角度出发,将气相反应器 产率比适当控制在工艺设计范围(54%一56%)的 上限,即从原来控制的55%提高到55.8%,从而提 高了聚合物和相对分子质量及大相对分子质量的 分子数量,获得了良好的效果。 对比数据显示,措施实施后,产品拉伸弹性模 量从原来的平均900 MPa提高到了1 022 MPa,优 于优等品的控制指标。 3.1.2提高产品拉伸屈服应力 通过对大量不同批次产品物性数据的分析总 结,明确了双峰PE产品拉伸屈服应力与密度之 间的正比关系,对比数据见图1。 o.964 o.962 g o.960 曲o.958 \o.956 掣o.9悄54 0.952 o.950 U lU U U 4U bU 样品编号 +管材密度;一拉伸屈服应力 图1产品拉伸屈服应力与密度的关系 原来企业标准中的产品密度优等品控制要求 为0.957~0.963 g/cm ,现将产品密度适当控制 在中心值以上,即控制在0.960~0.962 g/em ,结 果产品的拉伸屈服应力提高了5%~10%,拉伸 屈服应力指标均值提高到24 MPa左右,从而避免 了因拉伸屈服应力而导致的产品降等。 3.2氧化诱导时间的改善 氧化诱导时间不足主要与添加剂,特别是抗 氧剂加入情况有关。添加剂加入过量或不均可能 造成外观毛糙、绒毛状杂质等问题的产生;抗氧剂 加入不足,则导致氧化诱导时间不足。而保障设 入量的波动造成大批量产品出现质量问题。 适当增加抗氧剂加入比例,抗氧剂加入的比 例由原来的0.22%提高到0.24%。稳定筒体温 度,并根据挤出机筒体温度及时调节简体冷却水 量。 。. 船 通过以上措施,产品氧化诱导时间指标明显 苫\ 苍哩 改善,2010年其平均值提高到40 min左右,优于 优等品指标值。 3.3稳定产品炭黑质量分数 为稳定产品的炭黑质量分数,PE100生产前, 检测碳黑母料的炭黑质量分数,为生产提供可靠 依据。保持粉料、碳黑母料、灰料的计量系统的稳 定性,确保碳黑母料按设定值加入。生产期间控 制灰料加入比例小于5%,以减少灰料中炭黑质 量分数的不确定对产品的影响。严格监控碳黑母 料的加人情况,如遇碳黑母料加入异常,立即停挤 出机。增加每次挤出机开车前3批产品炭黑质量 分数的检测频度,从而避免了碳黑母料波动对产 品炭黑质量分数及物理性能的影响。措施实施 后,产品的炭黑质量分数一直稳定在2.0%~ 2.5%,达到了质量控制指标。 3.4降低产品挥发物质量浓度 为降低产品挥发物质量浓度,采取以下措施: (1)延长掺混时间。即:大于200 t的批次,掺混 时间为6 h。100~200 t的批次,掺混时间为4 h, 小于100 t的批次,掺混时间为2 h,最大程度减少 产品水分残留。(2)停用连续出料管线,增加粉 料在系统中的停留时间,减少烃类物质残留。 (3)改进产品净化槽的工艺参数,提高产品净化 槽氮气补充量,减少蒸汽加入量,提高料位至 20%。(4)颗粒输送系统定期排凝,减少水分残 留。通过以上措施,有效降低产品挥发物质量浓 度。 3.5优化产品牌号切换过程 为了避免PE100产品质量受牌号切换的影
石油化工技术与经济 ·第27卷 第4期 201 1年8月 40· Technology&Economics in Petrochemicals 响,在由PEIO0牌号向其他牌号(以MH602为 例)的切换过程中,在牌号切换开始的10 h后,直 (4)延长掺混时间,停用连续出料管线,改进 产品净化槽工艺参数,颗粒输送系统定期排凝,降 低产品挥发物质量浓度。 (5)优化产品牌号切换过程,避免产品熔融 指数和密度的波动。 接将粉料切向过渡料,进而避免因数据的滞后性 或偏差造成对PE100产品的影响;在由其他牌号 (以MH602为例)向PEIO0的切换过程中,在牌 号切换开始10 h后切过渡料,过渡料生产满14 h 后,即切换过程合计24 h,且产品质量达到PE100 优等品指标时,再切进正品,从而避免了产品熔融 改进措施的实施后,PE100产品的优等品率 由2008年的54.84%提高到2010年的76.70%, 一等品率由2008年的86.17%提高到2010年的 指数、密度的波动,提高PE100产品的质量。 4结论 99.15%,有效提高和改善了PE100产品的质鼍。 参考文献 [1]高峰.舣峰聚乙烯的技术特点[J].金山油化纤,2001,20 (2):33—36. 生产双峰PEIO0产品容易出现产品拉伸性 能低、氧化诱导时间不足、炭黑质量分数波动、挥 发物质量浓度高、熔融指数和密度超标这些质量 问题,分析原因后实施的改进措施达到了预期效 [2] 黄惟毅,梅丽芳.聚乙烯管材专用料质量特性的测试疗法研 究[J].石油化工技术与经济,2008,24(1):12—14. [3] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家怀 果,使产品的各项质量指标均达到优等品的标准。 (1)适当提高气相反应器产率比,提高产品 拉伸弹性模量;适当控制产品密度在中心值以上, 提高产品拉伸屈服应力。 (2)稳定添加剂加入比例,增加抗氧剂加入 准化管理委员会.GB/T1040.2—2006塑料托伸性能的测定 [S].北京:中国标准出版社,2006. [4] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标 准化管理委员会.GB/T 19466.6—2009氧化诱导时间(等 温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定fs].北京:l{1困 标准出版社,2009. [5] 中华人民共和国国家技术监督局.GB/ 1 13021—1991聚 乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)[S].北京:,tl 国标准出版社,1991. 量,控制挤出机筒体温度,提高产品氧化诱导时 间。 (3)保持粉料系统、碳黑母料、灰料的计量系 统的稳定性,控制灰料加入比例,适当增加检测频 度,稳定产品炭黑质量浓度。 [6] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB 15558.1 —2003燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材 [s].北京:中国标准出版社,1995. Quality Improvement of Bimodal PE I O0 Product Niu Lu (Plastics Div ̄ion,SINOPEC Shanghai Petrochemical Co.,Ltd.200540) ABSTRACT In view of the quality problems prone to appear in bimodal PE100 products,the causes were analyzed,and the main factors for product quality control in production process were determined.Through adoption of various measures as adjusting process parameters,improving operation methods,optimizing products grade transition, and implementing fine management,a few of quality problems on PE100 products were effectively resolved as low drawing behavior,insuficient oxidatifon induction time,fluctuation of carbon black content,high content of volatiles,over standard of melt index and density,and SO on,and the quality of PE 1 00 product was greatly improved. Keywords:bimodal PE,PE100,quality,improvement
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