2023年12月23日发(作者:2020款日产奇骏)
BJ130汽车制动总泵使用维修中的几个问题
弓鲁一c,
1993年第3期
BJ130汽车制动总泵使用维修中的几个问题
宝鸡车辆厂彦云一
‘.鲢
[摘要]:BJ130型汽车的制动总泵由于设计,制造的某些失误,使一部分车出现
制动扒紧和制动突然失灵的故障.本文对造成这一问题的原因进行了分析,结合制造
农用运输车的实践进行了四年的跟踪调查和改进实验,使制动扒紧的问题得到了解
决.文中对制动总泵缸体,活塞的尺寸链和会差配合,旁通孔孔径,制动系统予置压力
等提出了经实践验证过的修正数据.
[叙词]:BJ130型汽车制动总泵#伍ft曼片
汽车为了保证行车安全和提高运输效率,必须
有性能良好的行车制动系液压制动系统由于结构
简单,便于布置安装,而且制造成本较低,所以在轻
型汽车,小客车上被广泛采用80年代初,农用运输
车在我国出现后,普遍采用了BJ130型汽车的制动
系统.几年来的实践中,我们认为此系统不甚理想,
尤其是制动踏板放松后,制动不能完全解除的现象
常常发生.BJ130型的制动总泵原为单管路的制动
总泵,按国家交通法规的规定,单管路制动泵已停止
使用.但是这些车生产的近30万辆农用运输车中,
约有15万辆是BJ130型的单管路制动系统.这些车
在使用,维修中常常被制动扒紧的问题所困扰.固
此,笔者把几年来在解决制动扒紧.尤其是对单管路
制动总泵进行的一些改进和认识介绍于下,供大家
参考.
一
,BJ13O型制动系统的工
作过程
制动总泵不工作时.各部件的位置如图1所示.
图1制动总泵部件位置
l-总泵活塞推杆0活塞止担垫圈活塞盘目d.活塞
毛进油螺栓&碟开;止逆问总泵盘碗&活塞回位弹簧
9.油阀总成10.油阀座u.后盖A,补偿孔旁通孔
.
活塞小孔油阎出油孔
制动时,踏板带动总泵活塞推杆1向右移动,推
动活塞4和皮碗7克服回位弹簧的张力向右移动,皮
碗盖住旁通孔B后,总泵工作腔即被封闭,液压开始
升高.压力油经油阀体上的6个小孔D顶开油阀皮碗
陕西汽车39
的边缘,经总泵后盖上中心的孔道,再经管路到达分
泵.分泵的两个活塞在压力油的推动下向外顶出,使
制动蹄张开压紧在制动鼓上,车轮即开始被制动.
解除制动时,活塞在回位弹簧的作用下很陕左
移,总泵右端工作腔容积扩大,油压降低,而各分泵
的油液却因受管道流动阻力的影响,不能立即流回
总泵右端工作腔,致使右端工作腔内产生一定的真
空度.此时,活塞左边环形腔的油压高于活塞右端工
作腔的油压,碟形止逆阀片6使活塞与皮碗离开.环
形油腔中的油液便经过活塞头部的6个小孔c及皮
碗边缘与缸壁的缝隙流入右端的工作腔.并迅速充
满整个空间,以填补真空.同时贮油罐的油液经补偿
孔A立即充入活塞右端的环形油腔,避免空气浸入
总泵制动踏板完全放松后.原先压到管路和分泵中
的油液最后都流回总泵,此时旁通孔B已开启,故总
泵中多余的油液经旁通孔流回贮油罐中.当制动管
路中的油压降至49~98kPa(0.5~]kg$/cm)时
在回位弹簧的作用下,总泵油阀就会自动关闭,并始
终保持这一分压力,防止空气经油管接头或分泵
皮碗的不密封处浸入液压系统.
若制动系统由于密封不好或保养时漏掉油液,
以及因气温度化引起总泵工作腔或管道,分泵中油
液的臌胀或收缩,都可通过补偿孔和旁通孔自行调
节.
二,产生制动扒紧的原因
1.制动总泵的旁通孔不畅通
制动踏板放松后.如果旁通孔B被异物堵塞或
被皮碗遮挡,使多余的油液不能从总泵流回到贮油
罐中.分泵就还处于制动状态.按设计和修理技术规
定皮碗端面到旁通孔边沿的距离应保持在0.5~0.
7ram之间.BJJ30型制动系造成制动扒紧的主要原
因之一就是总泵的旁通孔不畅通.
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斗L三I1
j02.6685.
囝2制动总泵的泵体
(1)设计上的失误
图2是BJ130型制动总泵的泵体.活塞左端的止推垫圈右侧面到旁通孔中心线的距离为685+,如
果此尺寸为下差,再减去旁通孔的半径0.35ram.即到旁通孔的边缘.其距离为68?15mmn
图3总泵活塞
图3是总泵活塞,图4是总泵皮碗.如果活塞,皮
碗的长度都为上差,碟形止逆阀的高度为1mm,则总
0.3—0
圈4总泵皮疏
长度为57+1+10.6—68.6(ram),皮碗的边缘就
已经超过了旁通孔的边缘0.45ram(旁通孔直径
1993年第3期
U,一{.).
(0)制造中的问题
①泵体左端的卡簧槽(蠲3ram)在加工时轴向尺
寸与定位不易准确,且又不好检验,因此使泵体上
68.5”m的尺寸不易保证.
②皮碗高度为10.3~,此尺寸超差的问题
较多,很多实际尺寸为llmm.
上述两项制造误差,往往累计超过了5mm,旁
通孔就被皮碗封闭了,造成制动扒紧.
2.总泵缸孔,活塞的公差选择不当
缸孔的尺寸(见图2)为8.58¨哪mm.当工件
为下差时,其实际尺寸为858ram.技术要求允许
其”圆柱度和圆度不大于0Olmm”.
活塞的尺寸为8.554(=&N)mm.如果其为
上差,活塞与缸孔的间隙在某种情况下只有
上下.这样小的间隙,活塞在缸孔中的运动是不会很
灵活的.表1列出了部分采用液压制动系统的车型
的总泵缸筒与活塞的配合间隙.
总泵缸茼与活塞的配合间隙
车型
原r规定大睡允许使用限度
北京BJ130020~0.0日6
北京BJ212m030~0.073n030—0.0日00.17
南京RJ130n025~吼胛70.025~0.1100.1.5
丰田科罗挪0.040~吼125吼15
丰田皇冠n040~m125m15
五十铸D5l0.100O.15
从以上车型所选取的制动总泵缸筒与活塞的配合闸
隙来看.BJ130型的缸筒与活塞的配合间隙是小了
一
点.直径较大的活塞与缸径较小的缸筒相配台的
机遇是存在的,一旦相遇.必然造成活塞运动不灵
活,甚至”犯卡”.造成制动扒紧或制动失灵.
3.总泵活塞回位弹簧的张力达不到要求中的预
置压力偏低或偏离,遗成制动扒紧
弹簧在批量生产中.由于加温,淬火,回火不均
匀,必然有一些弹簧的硬度过低或过高.
BJ130型制动总泵的技术要求中规定:总泵预
置压力应在0,1土002MPa(约为1±0.
2kgf/on).这个压力是太高了.制动总泵的行业标
准规定}总泵预置压力为002~n13MPa(约为02
~
13kyt/cm).这个标准显然是太松了.根据我们
多年的使用经验,总泵预置压力应在49~
98KPa(O.5~l/Ⅲ)范围内较为适宜建议生产
厂家根据用户实际使用的经验和要求对预置压力的
值进行调整.
4.分泵缸筒与活塞的配合间隙选择不当
其间隙值与表1中所列值相同.有一些分泵活
塞运动不灵活,因此分泵活塞犯卡”的情况较多,致
使制动扒紧.
5.制动油液不合格
油液质量低劣,或不同型号的制动油液混用,或
用酒精代替制动油披.使制动油液变质或使皮碗腐
蚀变形,造成.总砂或分泵皮碗在缸筒中回位不好或
不回位,致使制动扒紧.
6.管路,管泵,分泵制装配清洁度达不到要求
系统内存在金属屑或橡胶屑,造成总泵缸体上
旁通孔堵塞,使回油不畅,造成制动扒紧.
7.与NJ130型相比,BJ130型制动弹的回位弹
簧的拖力显得不足.
8.调整不当
总泵推杆与活塞之问应有05~lmn的间隙,
也就是制动踏板应有8~15ram的自由行程.若无自
由行程,推杆使活塞向右移.皮碗始终封闭了旁通
孔,总泵永远处于工作状态.总泵右端工作腔中多余
的油梭不自经旁通孔加4贮油罐中去,使制动扒紧.
三,改进措施
为了解决制动扒紧的问题.宝鸡车辆厂进行了
四年的跟踪调查和分析研究.与四川省成都机械厂
(制动泵专业生产厂)密切合作,对制动总泵进行了
以下改进.
1嚣q动总泵旁通孔直径的选择
为解决回油不畅的问韪,y-~旁通孔的孔径,可
增加单位时间的回油量,也不易被碎屑堵塞.制动踏
板放松后能迅速解除制动.单从这方面考虑,旁通孔
的孔径大一些好.但是孔径过大将会造成皮碗后伤,
产生漏油.使分泵进油量不足,压力下降.制动滞后
时间延长.为了优选理想的孔径.我们把旁通孔孔径
定为∞.7ram诅Omm,诅.2mm,诅.5mm四种.各做
了五件.经过试验对比,我们认为孔径面.m比较
理想.
2.修改j舌塞的有关长度尺寸,保证旁通孔畅通
活塞总长由57伪m改为56.5=8=j8m啪,严格控
制皮碗的高度.不让其超差,保证(下转48页)
481993年第3期
进行测试,其结裂见表1[6).但要把驾驶行为作为
驾驶员事故倾向性的评价基准还要作大量研究工
作
表l驾驶行为;赐试结果
驾驶员类型
项目
谨慎急躁—般
平均车速(kin,b)39.147.943.0
平均最高车速(kin/h)56.377.366.g
平均每公里停车次数(次)0.8l0.7677
平均加速度(m)0.13n2920
制动所消耗的能量比例(264|35
5.结束语
(1)驾驶员事故衙向性评价指标为”年可能事故
率”或”单位里程可能事故率,在统计学意义下,是
用于反映驾驶员事故倾向性内在规律性的指标.
(2)驾驶员事故倾向性评价指标具有系统学意
义.在建立驾驶员特性和事故倾向性评价指标的相
关关系或驾驶员事故倾向性预漫4模型时,应考虑到
驾驶员特性的动态变化和与其它交通事故影响因素
的相互作用,并把这种协态变化和相互作用看成驾
驶员特性的重要方面.
(3)驾驶员事故倾向性研究正两个方向朝更
深,更广的领域发展.驾驶员特性的动态变化和与其
它交通事故影响因素的相互作用,驾驶员特性的测
试设备和指标体系的进一步完善,驾驶行为与交通
事故的关系和驾驶行为与驾驶员特性的关系等是今
后的重要研究题.
参考文献
(1)刘唏柏等;汽车驾驶员事故倾向性研究,’汽车运输
研究~’1989年{期
(2)赵文淳江”判断事故显着减少的数学模型分析”,
《吉林工业大学)1988年4期
(3)李忠”年轻驾驶员与交通事故探讨”《汽车运输研
究~1991年3期
()郭侵杰汽车驾驶员心理,重量与行车安全辩析”,
《汽车运输研究l991年4期.
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Vehkkaccidents/?Traff,EngngControl’April1987
(6)RobertHermanDriverresponsetodifferentdriv_
inginstructiorm/,Traff,EngngnComrolNovember1988.
(注:车文利用了储在英国利物浦太学进修时的部分
资料)
(上接dO页)
旁通孔畅通.为了防止各种累积误差可能使旁通孔
被堵塞,采取下述检查办法:用钻头的钻柄
置于孔中,能自由滑落下去,说明旁通孔畅通.
3.修改总泵缸筒与活塞的配合间隙
活塞在总泵中只起皮圈,皮碗的安装,推动和导
向作用,它本身不起密封作用,而且在油液中运动磨
损是很轻做的.把缸筒与活塞的配合间隙敞得鄢么
小实在是有害无益.我们使缸筒的尺寸和公差不变,
而把活塞的公差由原来的8.58dc.(--t搿)ram改
为8.58一(=蚓})rnm,使配合间隙为n040~o_
108mm,保证不再发生总泵活塞的卡滞现象.
4.控制总泵话塞回位弹簧的张力
制动踏板放松后,管路内的预置压力保持在49
~
98kPa(0.5~lkgf/cm)的范围内.
成都机敞厂按上述技术要求生产了5O只制动
总泵,装车试用三十月后,投有一辆车有制动扒紧的●
问题.
另外,我们认为制动分泵活塞的公差也应该象
总泵活塞那样进行改进,使其与分泵和筒的配台间
隙保持在0.O4~O.108mm范围内.制动蹄回位弹簧
的拉力应予以适当提高,拉簧的钢丝直径应由.
5ram改为mm为宜.同时,请农用运输车的驾驶
员注意:总泵中碟形止逆片边缘翘起的一面应靠着
皮碗,不可装反,应保持制动油液的清洁,因为运行
的道路不好,尘土太多,最好能结合入冬前的换季保
养,把制动油液更换一次,以确保安全行车.
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制动,总泵,活塞,通孔
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