2024年3月14日发(作者:长安睿行m80报价)
质量整改通知书回复表
预警问题:欧尚项目XXX装车路试时异响(系统所录问题)
车型/机型: XXX (F102) 报告完成状态:是否完成
报告状态与D8时间
保持一致,建议统一
提交时间写完成
问题回复单位:XXX供应商
D0 现象: 欧尚车型总装下线后过路试时驾乘人员发现有4辆车低速过螺纹钢路面时,有轻
微异响,速度稍快不异响(问题来源)
D2
:
问题描述与
CR
不良批次:20160515、20160517、20160521、20160527。
D1 团队: D2 问题描述:
或QR问题故障保持
一致
2016年6月4日,欧尚车型过路试时驾乘人
员发现有4辆车低速过螺纹钢路面时,有轻微
异响,速度稍快不异响(以客户的角度和观点
详细描述其所感受到的问题现象,将所遭遇的
问题,以5W2H的方式体现,即:谁Who、
问题的症状What、何时When、何地Where、
为什么Why、
在什么样的模式或状态这问题会发生
How、问题发生的程度和量况How much
。)
不良批次:20160515、20160517、
D3 临时处理方案
1、将南京库存1651件产品退回xxx。
2、路途无在途品,xxx无库存品(无成品、
无零头产品)
(定义、验证和执行临时控制行动,临时措
施的确定应考虑从供应商零件库存---供应
商零件在途品--内部零件/材料—生产制程
—仓库储存—交付在途品—客户端减少和
降低/消除后果的产生,以保证在永久纠正
措施实施前,将问题与内外部顾客隔离。)
D3验证:对XXX批次XXX件进行分析,有无异常。
D4 根本原因(发生问题的原因/问题流出的原因)
1.什么问题会发生?——直接原因
原因
20160521、20160527。
% 有效率
100%
100%
实施日期
D1:小组人员不得少于
2016.06.13
2016.06.13
三人,涵盖技术、质量及
生产
D3:验证时对批
次、数量和发现进
行详细描写(临时
措施的有效性)
% 贡献度
100%
发生
流道系统与铝流道在液下装配时配合错位,导致液
体流动不充分,整车运动时产生冲击,造成异响。
(根据鱼骨图对可能存在的原因进行分析,然后由
1
抄 送:事业部领导 送 达:事业部质量部、STA
批准: 审定: 审核: 拟稿: 第1页 共2页
5M1E(人机料法环测)6方面入手,分析问题直接导
致原因。具体情况如下:
1、人:人员相关信息是否有变更
2、机:设备维修保养记录情况
3、料:物料更改记录(主料、辅料)
4、环:温湿度记录
5、法:工艺更改记录,生产原始记录
6、测:检测条件方法人员)
2.为什么我们的体系允许问题发生——系统原因 100%
流道在液体下面进行装配,视线受影响并且无法防
错。(通过统计分析、DOE验证、机理分析确定
系统原因)
D4发生原因验证:经验证此原因为发生根本原因
1.什么问题会流出?——直接原因
xxx在液下冲液完成后,无法识别流道是否错位
流出
2.为什么我们的体系允许问题流出——系统原因
产品设计、开发时未对流道错位进行有效识别
D4流出原因验证:
D5/D6 选择和验证永久性措施(消除问题的措施/避免 % 有效率
问题流出的措施)——针对发生和流出的直接原因
2
D4:叙述问题发生的根本原
因,避免出现调试件、返工返
修件、人员培训不到位及抽检
频次少等,问题描述清楚,最
好附上相应具体数据及其图片
100%
D4:不要出现人员疏
忽、遗漏及其规范不清
楚等
原因
D5/6:要与D4前后呼应,
原因与措施描述清楚,尽
量采用防错工装、在线识
别及其自动线等
100%
实施日期
抄 送:事业部领导 送 达:事业部质量部、STA
批准: 审定: 审核: 拟稿: 第1页 共2页
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