2023年12月25日发(作者:所有汽车报价及图片)
篆 拦县圭抟 拳煮嘎, 型柴油机机座国产化关键工艺 中国北车大连机车车辆有限公司 (辽宁116022) 孙文新 16RK270型柴油机为引进英国MAN B&W公司 设计研发的大功率柴油机,其装机功率超过了 4 413kW,具有成熟的使用经验。引进项目逐步完成 由整机引进、散件组装到完全自主生产的过程,最 终达到柴油机国产化的目标和大功率中速柴油机的 自主创新能力。16RK270型柴油机的结构如图1所示。 图1 16RK270型柴油机的结构 16RK270型柴油机采用机座式机体结构,机体 由曲轴箱和机座组成,采用上下结构,曲轴箱和机 座毛坯采用球墨铸铁QT500铸造,曲轴箱上加工有 气缸孔和凸轮轴安装座孔,机座上加工主轴承孔和 主油道孔,还包含有油底壳。曲轴箱、机座分别加 工有安装结合面,通过紧固螺栓联接为一体。270型 机座为“U”形结构(见图2),是一个满足最大强 度和刚度设计的整体铸造件,用来安装曲轴、凸轮 轴、动力组和其他安装在柴油机上的附件,铸件还 包括安装座,内部通道有主机油道和冷却水通道。 图2 279型柴浦机机座 20u年第11期 参磊 r冷 I 1.机座主油道的国产化工艺 机座加工的难点主要是主油道 9.324 。0.074lain 孔的加工(见图3)。由于该孔是主油道密封的部位, 孔的表面粗糙度值R :0.8g,m,每台机座共有1O个 主油道孑L,孔的长度为108mm,它们之间的间距最 大为298mm,而且由于该孔位于封闭腔的末端,采 用加工中心的现有附件头难以到达加工部位,无法 实现加工。 图3主油道位置图 该孔的表面粗糙度值要求为R。=0.8tLm,机座 总长度为3 731mm,机座底部为封闭腔,由于该孔用 于密封,要求质量稳定,采用普通镗模镗杆方式由 于调整刀具和工装时封闭腔看不到调整位置,加工 质量难以保证。而且从我公司加工四缸机平衡孔的 经验看,采用普通镗模镗杆方式表面粗糙度值R= 1.6txm已经是极限,由于镗杆仅为 ̄b50mm左右,镗 削工艺系统的刚性差,极易产生蹦刃现象,加工质 量不稳定。 2.机座主油道孔加工原工艺 机座主油道孑L的加工原工艺方案采用普通镗杆 镗削加工方式,需要设计专用大型镗削整体工装, 如图4所示。 选用镗杆直径为55ram,在机座一侧分别采用3 种长度(0.5m、【.5m、2m)高精度专用镗杆两侧通
盖 过更换加长镗杆镗削的方式来加工5段主油道孔。 将机座调 头加工,在机 一一 ~ 件,都镶有6个合金支撑导条,切削镗杆前置1把精 座另一侧分别 采用3种长度 (0.5m、1.5m、 A 串 一 2m)高精度专 用镗杆,两侧 通过更换加长 图4镗削整体工装 镗杆镗削的方式来加工5段主油道孔。工装上安装 有10个专用的镗模,镗模上装有带引刀槽的固定镗 套,并分别采用3种长度(0.5m、1.5m、2m)高精 度专用镗杆,选用镗杆直径为55mm,在两侧通过更 换加长镗杆镗削的方式来加工10段主油道孔。 为保证主油道孔加工精度,工装的制造精度很 高,制造费用昂贵,由于机座结构封闭的原因,机 座底面 (见图4)向上扣在工装上应用单刃镗刀进 行镗削加工,加工过程中无法观察刀具磨损情况, 刀具加工时无冷却,而且镗杆直径较细,加工时系 统刚性不足容易产生崩刃现象,加工10段主油道孔 需12h,而且不能有效保证质量。镗削加工如图5所 刀 。 图5镗削加工工艺 3.镗削和铰削复合新工艺 镗削和铰削复合新工艺主要包括以下工艺: (1)应用普通机夹镗刀镗削定位导向孔 机座 加工时不需要倒扣安装,机座开放面曰(见图4)向 上采用简单夹具安装在机床上,应用普通机夹镗刀 镗削机座一端主油道孔+79.12 0.074mm,表面粗糙度 值R。=0.8 m,作为下一步镗削和铰削的定位导向 孑L。 (2)采用镗削和铰削复合 ̄nmgnm 10段主油道 孔采用5段长780ram的高精度的减振合金镗杆, 镗杆件采用高精度锥面连接,采用SK50刀柄结构和 加工中心主轴相连,镗杆内置冷却孑L,可调整冷却 液的流量和压力,镗杆共分为连接镗杆1、切削镗杆 2和支撑镗杆3三种,如图6所示。 其中连接镗杆和切削镗杆各1件,支撑镗杆3 图6切削工艺 1.连接镗杆 2.切削镗杆3.支撑镗杆 镗刀,后置1把单 刃精铰刀,切削镗 杆如图7所示。镶 有6个合金支撑导 条l,可调的镗刀 图7切削镗杆图 片3和铰刀片2, 1?支撑导条 ?铰刀片3?镗刀片 采用先镗后铰的加工方式。镗刀加工以定位导向孔 为导向加工第一段主油道孔,镗刀加工尺寸小于铰 刀加工尺寸,铰刀精加工后可获得表面粗糙度值R =0.8 m的高精度孔。第二段及其他主油道孔从切 削开始就以导条支撑为定位导向,抵消了刀具和主 轴因切削力而产生的振动。 选用镗杆直径为75ram,支撑导条直径为 79.31 : mm,镗刀调整刀直径为79.24 mill,铰 刀调整刀直径为79.324 nllrl;机座铸孔h6Omm, 切削工艺如图6所示。 选用1:9的乳化切削液,切削液流量150L/min 和压力2MPa,镗铰刀转速:T/, =60r/min,进给速 度: f=0.30~0.50mm/min。 用粗镗的第一位端面孔+79.12 nlm给切削 镗杆定位作导向,然后精镗精铰加工第l孔,孔加 工完成后,调整加工中心主轴,然后继续加工精镗 精铰第2孔。孔加工完成后,加工中心主轴后退增 加连接镗杆,依次继续加工其他8位主油道孔,不 仅加工效率高而且质量稳定。加工过程中切削液既 冷却了刀具,又使刀片、支撑导条与已加工孔壁起 润滑作用,减小摩擦。工件进给方向:向右移动, 属拉力切削,与推力切削比较,振动显著减小,刀 片不易崩刃。刀具进入加工孔时,依靠刀片的导向 刃和导向体始终支撑在被加工孔的孔壁上,增强镗 杆的刚度,保证加工孔的轴线不走偏,提高孑L的直 线度。导向刃的另一作用是挤压熨平切削刀纹,可 参磊 舡 H’.^ ,,,e硎H ",2, 磊 , a口,玎: 45
Te ̄ ch嘉 进一步改善孔表面粗糙度,提高孔壁表层的金属强 要求,模拟柴油机机体机座的使用工况,进行了国 度,延长零件使用寿命。 4.应用效果 10段4)79.324 mH  ̄L J]NJ:完成后经检测尺寸 全部合格,表面粗糙度值全部达到R =0.8 n ,加 工l0段主油道孔仅花赀4h,操作简单,加工效率 高,并有效保证质量满足精度要求。 5.机座表面处理油漆新工艺 (1)机体机座的表面处理及油漆国产化需解决 的问题机座的表面处 需要达到BS 7079巾展示的 图片C Sa2 1/2级,而普通铸件的喷丸仅达到Sa2级。 机座国外采用的水基油漆,罔内无供货,进口油漆 费用昂贵,国内主要采用油基油漆 (2)机座的表面处理及油漆因产化采取的措施 针对机座的表面处理需要达到BS 7079中展示的图 片c Sa2 1/2级,机体机席的表面处理采川刚玉喷砂 处理的新工艺。 喷丸和喷砂工艺的对比,用喷丸进行表面处理, 打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板1=件的处 理,容易使1二件变形,且钢丸打击到T件表面(无 论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe 0 和Fe,0 没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同 变形,所以对带有油污的丁件,喷丸无法彻底清除 油污。在现有的工件表面处理方法巾,清理效果最 佳的是喷砂清理。喷砂适 于工件表面要求较高的 清理,采用干式喷砂机以压缩空气高速带动刚玉砂 材,喷击金属及非金属表面,使工件形成雾面或成 侵蚀面的加工,采用刚玉喷砂,m于刚玉硬度大, 循环利用率高,克服了普通 英碛砂过程巾产牛犬 量的矽尘,表面处理效果好 冈8和 9为喷丸和刚 玉喷砂工艺的效果对比。 圈8喷丸T岂效果 机座国外涂装采用水基油漆,国内无供货商, 国产水基油漆的质量达小到国外标准要求,进15油 漆费用昂贵,而国内主要采川油基油漆,为实现国 产化,保证国产油基油漆达到同外水基油漆的质量 46 参跏 籼 产油漆弯曲、冲击试验和附着力试验。 圈9刚玉喷砂工艺效果 试验方案: 主要对罔产油基油漆中满足中国船级社要求的 两类产品(丙烯聚氨酯磁漆、醇酸磁漆)在同等条 件下进行比对试验,试验内容包括弯曲、冲击试验 和附着力试验,按GB1727--1992制备试验板,待两 种漆膜实干后,投入到恒温水浴中冷热交替的四代 柴油机油中。两试样经过120h取出后,试验结果如 附表所示。 油漆120h比对试验表 黑丙烯酸聚氨酯磁漆 中灰醇酸磁漆 检测项日 浸油前 浸油后 浸油前 浸油后 结果 结果 结果 结果 漆膜外观 平整光滑 平整光滑 平整光滑 轻微失光 附着力(级) l l 2 2 冲出/(kg?【.rT1) 50 50 50 50 弯曲/tirm 1 l l l 试验结果:根据国外采用的水基油漆的相关弯 曲、冲击试验和附着力试验数据,附着力大于2级, 冲击大于40kg?CHI,弯曲≥】nitH,国产油基油漆中 丙烯酸聚氨酯磁漆浸油后的漆膜外观较好,更适应 需要耐油及耐岛温的柴油机的工况要求。 6.结语 通过系统的研究16RK270型柴油机机座国产化 的机加 工 艺和表面处理油漆工艺,采用先进镗 铰复合加工技术,保证了机座主油道孔的加工尺寸 和彤位公差要求。采用刚玉喷砂表面处理的新工艺, 并实现了油漆的闰产化,达到替代进口件的要求, 满足了柴油机机座国产化的要求,达到国内外先进 水平,而且实现批量出口。MW (收稿日期:20110211)
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