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2023年11月27日发(作者:君越论坛汽车之家)
风度A32轿车加速无力的故障诊断
陈迪超
【摘 要】通过对一辆日产风度轿车加速无力的故障进行检测与分析,最后找出故障
部件,更换后恢复原车技术性能,排除以前在别厂经发动机大修都未能解决的故障.
【期刊名称】《汽车电器》
【年(卷),期】2010(000)009
【总页数】4页(P30-33)
【关键词】发动机;失速试验;变矩器;故障诊断;排除
【作 者】陈迪超
【作者单位】江门市技师学院,广东,江门,529030
【正文语种】中 文
【中图分类】U464.142
加速无力是一种常见的故障现象,但其原因是多方面的,可以发生在发动机、变速
器或传动系,甚至制动系及行驶系,其范围甚广,且隐蔽性强。在修理过程中,如
不注意观察和分析,妄下判断,盲目操作,不但耗时误事,费用倍增,还会影响企
业信誉。
1 故障现象
一辆1996款日产风度A32轿车需要笔者维修,发动机型号为VQ20DE,变速驱
动桥型号为RE4F04A。据车主反映:“该车3个月前由于加速无力,在别厂被判
断为发动机故障因而进行发动机大修,现汽车仍然加速无力,与大修前故障大致相
同,毫无改善,耗油大”。经试车,属实。这种故障既影响动力性又影响经济性。
2 原因分析
2.1 发动机方面
1)该车发动机是电控系统控制,如果空气流量计、节气门位置传感器、曲轴位置
传感器、凸轮轴位置传感器等输入信号错误、失真或掉失,发动机ECU将会错误
控制,使发动机无法正常工作。相反,如果传感器输入正确,而执行器(如喷油器、
点火器等)出现故障,发动机同样无法工作。还有一点值得注意的是,发动机
ECU本身是否存在故障,是否能对输入信号作出正确识别,从而输出正确指令,
使执行器正常工作。
2)燃油供给系统正常与否与加速无力故障密切相关。若燃油压力不足、滤清器堵
塞、喷油器卡滞等,都会造成加速不良、无力等故障。
3)点火系统,如点火器、高压线圈、高压线、火花塞等工作不良,同样会发生加
速无力故障。
4)气缸压缩压力低。由于气缸磨损严重,活塞环老化磨损、失去弹性,气门漏气
2)升降档时间不配合甚至不能升降档,造成起步时高档或发动机高转速时低档,
都会出现加速不良故障。
3)液力变距器由3个主要元件组成:泵轮、导轮及涡轮。动力由泵轮输入,由涡
轮输出,导轮悬浮在泵轮与涡轮之间,通过单向离合器及导轮固定套固定在变速器
外壳上。若导轮不能被单向离合器锁住,不能旋转,改变工作液流动方向,将会使
功率严重消耗,造成加速不良。
2.3 制动系统方面
制动总泵调整不当或制动分泵卡滞,使制动蹄或制动片不能回位,导致行车时有制
动现象出现,造成加速无力。
3 故障检测与分折
此车发动机在3个月前曾经大修,现刚过磨合期,按理是发动机运行的最佳时期,
但现在故障现象仍是加速无力。是发动机大修前的旧故障未真正排除,还是大修过
程出差错,造成新的故障?为了查清故障原因是否出自发动机,需对其进行详细检
查。
用电控系统检测仪X431电眼睛,连接好配线,接通点火开关,点击菜单,进入故
障诊断程序,读取发动机故障码,显示 “系统正常”。按照先外后内、先主后次、
先易后难的检测次序,首先检查空气滤清器有无堵塞、脏污等现象。
1)进气通道及歧管密封性能良好,节气门能全开全闭,控制自如。同时检查排气
系统是否有堵塞故障。利用真空压力表进行真空度变化的测试。把真空表与发动机
进气歧管真空来源连接上,观察怠速时的真空读数。快速打开节气门,同时再观察
真空度读数,然后快速放松节气门使节气门关闭。在节气门关闭瞬间,真空度读数
应该上升5 cm汞柱。按照以上的测试方法,节气门全开后,急关节气门瞬间,真
空度读数有明显变化。从中得到启示:排气系统不存在堵塞故障。
后拆下各缸火花塞,以减少曲轴转动时的阻力,将专用气缸压力测试表软管接头接
在火花塞座孔螺纹上,将节气门全开,然后用起动机带动曲轴旋转3~5 s时间,
转速在200 r/min左右。各缸重复测量2~3次,读取压力表数值为1078 kPa
左右,且各缸压力差在80 kPa左右,符合原车维修规格要求,不存在压力过低及
不平衡现象。
3)接着测量燃油压力,把专用燃油压力表接到燃油管道上,起动发动机,让发动
机在怠速下运转,测得此时的燃油压力为250 kPa,再拔掉压力调节器上的真空
管,用手指堵住,此时比未拔掉真空管时高出45 kPa左右。再接回真空管缓慢打
开节气门,测得在节气门全开时的燃油压力为294 kPa。测得喷油器电阻为13 Ω,
拆下喷油器,安装在喷油器试验仪上,观察喷油时雾化良好,各缸喷油量比较均匀,
且喷油器在1 min时间内无明显泄漏现象。发动机运转时,拔下每缸喷油器线束
插头,发动机转速明显下降。以上测试结果说明喷油器及整个供油系统不存在故障。
4)点火系统的检查。本车的直接点火系统有6个点火线圈和6个功率晶体管,由
发动机ECU发出的点火信号控制功率晶体管的通断,从而控制点火线圈的初级电
流,使点火线圈次级绕组产生高电压。所以着重检查点火系统高、低压电路,控制
系统的线路,点火线圈、电容、功率晶体管及凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器
等重要元件的信号、电压、电阻。并核对点火正时在15°±2°BTDC范围之内,经
断火试验,各缸工作良好。
5)重新核对配气相位。据悉在前次的大修过程中,曾更换过凸轮轴,所以着重检
查配气相位,比较新、旧凸轮轴的配气记号,进、排凸轮的升程、夹角等,未发现
异常。
6)再对电控系统的主要传感器,如空气流量计、节气门位置传感器及水温传感器
等进行检测,都为正常。
进行路试前,再次连接便携式X431电眼睛,选择 “读动态数据流”,让发动机
在各种工况及转速下,特别是在加速工况下,观察各数据变化情况,如点火正时、
喷油脉宽等,未发现异常。
通过提取故障码及数据流分析,基本可以排除电控系统问题。在一般情况下,若油
路、电路、配气相位、气缸压力正常,发动机不至于加速乏力,故障何以引起?功
率输出不足原因,是否在液力自动变速器?
功率输出不足,故障有可能在液力自动变速器内,因为离合器片打滑或变矩器故障
都可能导致动力不足故障,所以应先对变速器作基础检测:油面高度检查、油品质
检查、节气门拉索调整、空档开关检查等。在基础检查后,应对变速器再进行失速
试验和延时试验。失速试验是指车轮固定不转时,发动机在发出最大转矩时的转速,
其目的是检查变速器和发动机的整体性能。而延时试验是在发动机怠速运转时用变
速杆换档,则在感觉到振动之前有一定的时差,其目的用来检查超速档直接离合器、
前进档离合器、第1档和倒档制动器的运作情况。先对变速器作了基础检查,经
检查,油面及油品质等各方面均属良好,然后作变速器的延时试验和失速试验。
①延时试验。踩紧脚制动,在N档起动后,将手动变档杆从N档推入D档时测量
汽车开始抖动的时间,又从N档推到R档时,测量汽车开始抖动的时间。经试验,
其延时试验约1 s,少于1.2 s,故属正常。
②失速试验。把汽车停放在宽阔的水平地面上,前后车轮用三角木块塞住,起动发
动机,使油温达到50~80℃后,再用驻车制动器和脚制动器把车辆刹住。将换档
变速杆拨入前进档D位置,左脚踩紧制动踏板的同时,右脚将加速踏板踩到底。
观察发动机转速不再升高时,迅速读取发动机转速读数(此项笔者连接电控系统检
测仪,进入 “读动态数据流”功能选项,在发动机转速栏查看),立即松开加速
踏板,使发动机回到怠速状态,将测量到的转速值与规定值进行比较。
查阅本车维修手册,A32车型配套VQ20DE发动机。其失速转速维修规格为:
1950~2260 r/min。现所测得实际值为1400 r/min,比规定值下限还低550 r
/min,按失速试验结果分析,如果失速转速低于规定值,则说明发动机转矩输出
不足或导轮的单向离合器打滑。
前面已详细检查了发动机,未发现异常,因此故障可能发生在液力变矩器或导轮单
向离合器方面。为进一步检查液力变矩器导轮单向离合器工作情况,需拆变速器,
取下变矩器作检查。
4 变矩器的组成及工作原理
4.1 液力变矩器的组成
组成液力变矩器的3个主要元件是泵轮、导轮及涡轮,见图1。泵轮与变矩器壳制
成一体,用螺丝固定在发动机曲轴后端凸缘上,是变矩器的主动件;壳体制成两半,
装配后焊成一体。涡轮悬浮在变矩器内,与自动变速器的输入轴齿轮机构相连,是
变矩器的从动件。导轮悬浮在泵轮与涡轮之间,通过单向离合器及导轮固定套固定
在变速器外壳上。
图1 变矩器的主要组成
4.2 导轮的作用
图2 泵轮的方向和涡轮的旋转
液力变矩器中涡轮叶片呈曲线形,能提供最有效的转矩传递。但是,涡轮排出的工
作液流动的方向与输入的工作液流的方向相反。当涡轮转速较低或停止旋转时,工
作液从涡轮回流至泵轮时会冲击泵轮叶片的前部,以阻止泵轮旋转,增加了发动机
的运转阻力(图2a)。而导轮的叶片能使工作液流动方向再次反向(图2b),使
工作液回流至泵轮的中心部位,推动泵轮叶片的后表面,以促使泵轮的旋转,增加
泵轮的转矩。由于导轮能够改变从涡轮回流至泵轮的工作液方向,以促使工作液冲
击泵轮叶片的后表面,所以,来自发动机的转矩与从涡轮回流的转矩合成后传递至
涡轮。换言之,泵轮将原始输入转矩增大后再传递至涡轮。
4.3 单向离合器的作用
从涡轮回流至导轮的工作液方向取决于泵轮和涡轮之间的转速差。当转速差大时,
在泵轮和涡轮之间循环的工作液涡流强度也大,工作液按阻止泵轮旋转的方向从涡
轮流向导轮,推动导轮叶片的前表面,促使导轮按泵轮旋转的相反方向转动。因此,
为防止导轮转动破坏变矩器的工作,导轮被单向离合器锁住不能旋转,其叶片促使
工作液流动方向改变,增加泵轮转动的转矩。
5 部件检查与故障排除
根据失速试验结果分析,故障在液力变矩器内,所以缷下变速器对其进行检查。
1)首先用变速器油仔细清洗液力变矩器。
2)检查启动齿圈端面跳动量。缷下启动齿圈固定螺钉,用百分表检查启动齿圈端
面跳动量,如图3所示,标准跳量少于0.20 mm,装复启动齿圈。
3)检查液力变矩器花键孔的径向跳动量。将液力变矩器与启动齿圈装在一起,用
百分表检查液力变矩器花键孔的径向跳动量,如图4所示。要求无论怎样调整,
径向跳动量不能超出0.30 mm。现实测少于0.30 mm,属正常范围内。
4)检查导轮单向离合器的工作情况,将专用工具依次插入单向离合器内径和液力
变矩器花键孔的缺口与单向离合器的外座圈之间,将液力变矩器立起来,逆时针旋
转离合器时应能锁住,顺时针转离合器应能转动并平滑自如,则表明离合器正常。
安装专用工具,如图5所示,进行检查。
图3 端面跳动量
图4 径向跳动量
但经检查该变矩器,顺、逆时针都能转动,从而充分证明该导轮单向离合器已打滑,
需要更换。
更换全新变矩器,装复后,再作失速试验,失速转速已回升至2100 r/min,已
恢复至规定值范围内,经路试证实,变速器升降档正常,且每个行驶档位加速有力,
性能良好,完全恢复原车性能指标,故障彻底排除。
图5 专用工具安装
6 结束语
这次通过失速试验,诊断出故障由液力变矩器三元件中的导轮单向离合器打滑所造
成。由加速工况时的驱动力矩情况可知,在加速时有一个很大的加速附加阻力(此
阻力主要是汽车的惯性阻力与空气阻力),因此,这时要求有较大的驱动力矩传递
到车轮上。由变矩器工作原理可知,在汽车起步和加速等工况时,变矩器内的泵轮
的转速差较大,这时在液流的冲击下单向离合器将导轮锁死,使变矩器起到增大扭
矩的作用,如果单向离合器损坏而不能将导轮锁死而打滑,在加速时就没有这一增
大的扭矩,因此就会出现加速性能差。
变矩器所处位置在发动机之后,变速器之前。导轮单向离合器打滑的故障现象为加
速无力,与发动机输出功率不足及变速器的制动器、离合器打滑现象有很多相似之
处,很容易相互混淆。
句老话的重要性。及时查阅有关资料,取得理论支持,纠正思路,解决问题。不能
仅凭工作经验,应着重理论知识学习,懂得运用理论数据解决问题,才能与时俱进,
适应现代汽车维修工作。
参考文献:
[1]于京诺.日产风度A32/A33轿车维修手册[M].北京: 北京理工大学出版
社,2003.
[2]吴玉基.汽车自动变速器构造与维修[M].北京:人民交通出版社,2002.
[3]唐 明.自动变速器故障诊断手册[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,2001.
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